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快速開啟隔膜壓濾機有效降低產(chǎn)品水分的秘訣

發(fā)布時間:2019-10-25 作者:杭州壓濾機

快開高壓隔膜壓濾機是選煤廠常用設(shè)備之一。是一種間歇運行的壓力過濾設(shè)備。主要用于煤泥水系統(tǒng)。應(yīng)用范圍廣,分離效果好,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,安全可靠。

快速開啟隔膜壓濾機如何有效降低產(chǎn)品水分?今天,5月6日,我們將和你討論__

(1)快開隔膜壓濾機的進料方式為雙邊進料。在一個循環(huán)結(jié)束時,放電時發(fā)現(xiàn)中心進料孔內(nèi)有堆積物。出料時混入濾餅,影響浮選精礦的含水量。(2)快開隔膜壓濾機濾板尺寸為1500mm×2000mm×85mm,采用復(fù)合濾布脫水。結(jié)果表明,復(fù)合濾布易于粘煤,每循環(huán)7包左右。如果不清理,濾板壓得不緊,容易影響環(huán)境污染和浮選精礦含水量。(3)床頭板附近的濾板靠近風(fēng)道,中間的濾板相對較遠。吹氣過程中氣壓逐漸降低。由于中間濾板氣壓不足,浮選精礦含水量無法有效消除。

(2)一次進料只能在濾餅中部形成一層粗粒透水層??倿V餅厚度大,透氣性差,導(dǎo)致浮選精礦含水量高。(2)進料尺寸不均勻。浮選精礦進入精礦池后,粗顆粒易沉降,造成每包水偏差大,浮選精礦含水量不僅不合格,而且不穩(wěn)定。(3)壓榨和吹煉不能同時進行,濾餅松散度差,造成一定的壓榨時間,延長壓榨時間對含水量影響較小。

浮選精礦的細顆粒組成不利于快開隔膜壓濾機的脫水。

(3)將快開隔膜壓濾機進料方式改為單側(cè)進料,解決了卸料時中心進料孔內(nèi)物料積聚的問題,降低了物料積聚對浮選精礦含水量的影響。(2)用單絲濾布代替復(fù)合濾布,具有強度高、不堵塞、不變形、孔徑均勻、易清洗再生等優(yōu)點。濾布每24小時(或停機時間)清洗一次,以確保濾布的毛孔不被堵塞。對損壞的濾布及時進行檢查更換和維修,保證良好的回收利用,降低成本。(3)通過減少兩端濾板的排水孔,減少高壓風(fēng)損失,保證中間濾餅的含水量不因風(fēng)壓衰減而升高。

(4)將一次給煤改為兩次給煤,即300秒給煤改為20秒壓煤,然后繼續(xù)給煤至結(jié)束,在濾餅中形成兩層可滲透的粗顆粒,以降低潔凈煤的含水量。(2)在精礦池內(nèi)設(shè)置高壓風(fēng)管與鼓風(fēng)混合,保證浮選精礦粒徑充分混合,保持粒徑均勻。(3)修改快開隔膜壓濾機的操作程序,使壓濾和吹濾同時進行,保證濾餅的松脫,增加濾餅的透氣性。