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如何降低隔膜壓濾機(jī)產(chǎn)品的含水量

發(fā)布時(shí)間:2019-11-19 作者:杭州壓濾機(jī)

一、含水量高的原因

(1)靠近頂板的濾板靠近風(fēng)管,中間濾板相對(duì)較遠(yuǎn)。吹煉過(guò)程中風(fēng)壓逐漸降低,由于中間濾板風(fēng)壓不足,浮選精煤含水量無(wú)法有效去除。

(2)在濾餅中部只能形成一層粗粒透水層,供一次投料。濾餅總厚度較厚,透水性差,浮選精煤含水量高。

(3)進(jìn)料粒度不均勻。浮選精煤進(jìn)入精煤池后,粗顆粒易沉降,造成各包水偏差大,浮選精煤含水量不僅不合格,而且不穩(wěn)定。

(4)壓榨、吹氣不能同時(shí)進(jìn)行,濾餅松動(dòng)不良。當(dāng)壓制時(shí)間達(dá)到一定程度時(shí),延長(zhǎng)壓制時(shí)間對(duì)含水量的影響不大。

浮選精煤粒度組成較細(xì),不利于快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)脫水。

二、如何解決

(1)將快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)的進(jìn)料方式改為單面進(jìn)料,解決了卸包時(shí)中心進(jìn)料孔內(nèi)物料堆積的問(wèn)題,減少了物料堆積對(duì)浮精礦含水量的影響。

(2)將復(fù)合濾布改為單纖維濾布,具有強(qiáng)度高、不易堵塞、不易變形、孔徑均勻、易清洗再生等優(yōu)點(diǎn)。每24小時(shí)(或停機(jī)時(shí)間)清洗一次濾布,確保濾布毛孔不堵塞,對(duì)損壞的濾布及時(shí)檢查、更換和修理,確保其完好并回收利用,降低成本。

(3)通過(guò)減少兩端濾板的排水孔,減少高壓空氣的損失,保證中間濾餅的含水量不會(huì)因氣壓的衰減而過(guò)高。

(4)即給煤300s后改為加壓20s,然后連續(xù)給煤結(jié)束,在濾餅中形成兩層粗大顆粒滲透層,降低精煤含水量。

(5)在濃縮槽內(nèi)加入高壓空氣管進(jìn)行吹混,保證浮選精煤粒度的充分混合,保持粒徑均勻性。

(6)對(duì)快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)的操作程序進(jìn)行了改造,使壓濾機(jī)的壓濾和吹風(fēng)同時(shí)進(jìn)行,保證了濾餅的松散性,增加了濾餅的透水性和透氣性。